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尾氣處理DPF傳感器座全自動(dòng)焊接線
尾氣處理傳感器座全自動(dòng)焊接線是蘇州安嘉根據(jù)客戶(hù)要求研制的全自動(dòng)焊接線,整線自動(dòng)上下料,實(shí)現(xiàn)整線自動(dòng)化操作,自動(dòng)焊接,自動(dòng)檢測(cè)品質(zhì),整線只需1人在線操作,實(shí)現(xiàn)了人工智能化。具有焊接效率高、成品率高、焊后無(wú)飛濺牢度強(qiáng),易操作、省人工等特點(diǎn)。
主要優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)如下
根據(jù)客戶(hù)要求,整線自動(dòng)上下料,自動(dòng)焊接,自動(dòng)品質(zhì)檢測(cè),中間不需要人員介入,減少了人為因素造成的焊接不穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)了1人1臺(tái)或者1人多臺(tái)設(shè)備管理,效率比原來(lái)提高了60%;
使用凸焊工藝,使得生產(chǎn)中更加的穩(wěn)定和快捷;中間換產(chǎn)一鍵切換,易操作,普通工人即可,無(wú)需技工;
焊接電源采用中頻逆變電源,放電時(shí)間短、爬升速度快、直流輸出,全線自動(dòng)化,減少人為因素造成焊接不穩(wěn)定,焊后無(wú)飛濺,外觀美觀牢度強(qiáng),合格率達(dá)到99.99%以上;
我司采用核心部件全部"進(jìn)口配置";
尾氣處理DPF傳感器座全自動(dòng)焊接線定制項(xiàng)目介紹
尾氣處理傳感器座全自動(dòng)焊接線是蘇州安嘉根據(jù)客戶(hù)要求研制的全自動(dòng)焊接線,整線自動(dòng)上下料,實(shí)現(xiàn)整線自動(dòng)化操作,自動(dòng)焊接,自動(dòng)檢測(cè)品質(zhì),整線只需1人在線操作,實(shí)現(xiàn)了人工智能化。具有焊接效率高、成品率高、焊后無(wú)飛濺牢度強(qiáng),易操作、省人工等特點(diǎn)。當(dāng)時(shí)客戶(hù)找到我們的場(chǎng)景是:
XS公司,是日本全資企業(yè)主要產(chǎn)品是特種工程機(jī)械。在行業(yè)內(nèi)享有很高的名望,屬于*梯隊(duì)。在國(guó)內(nèi)工程車(chē)也有一定的*領(lǐng)域?,F(xiàn)有尾氣處理DPF傳感器座需要焊接生產(chǎn)線,原有的點(diǎn)焊機(jī)有以下問(wèn)題:
1、焊接效率低,人員抱怨多:工件上需要焊接1到3個(gè)傳感器座,且工件大又重,人員的操作帶來(lái)許多不方便,人員抱怨多,效率很低;
2、焊接品質(zhì)不穩(wěn)定,成品率低:工件本身比較大,焊接時(shí)需要很大的能量,原來(lái)的焊機(jī)焊后有的焊牢,有的就焊不穩(wěn),成品率低;
3、焊后飛濺多,外觀不達(dá)標(biāo):因?yàn)楹附訒r(shí)需要很大的電流,所以惠造成工件外觀很差,容易有毛刺飛濺等。
以上三點(diǎn)問(wèn)題客戶(hù)非??鄲溃恢痹谡液玫慕鉀Q辦法。
XS在2019年3月23日在網(wǎng)上找到我們,和我們的銷(xiāo)售工程師討論并想定制如下要求的焊線:
1、提高焊接的效率,焊接效率要求在原有的基礎(chǔ)上提高50%;
2、外觀合格率要在原有的基礎(chǔ)上提高70%;
3、解決焊接不穩(wěn)定問(wèn)題;
4、原有的需要人工作業(yè),需要實(shí)現(xiàn)全自動(dòng);
根據(jù)客戶(hù)所提的要求,現(xiàn)有生產(chǎn)方式根本無(wú)法實(shí)現(xiàn),怎么辦?
根據(jù)客戶(hù)所提各項(xiàng)要求,公司研發(fā)部、焊接工藝部、銷(xiāo)售部共同召開(kāi)了新項(xiàng)目研發(fā)會(huì)議,一起探討工藝、夾具、結(jié)構(gòu)、饋電方式、配置,列出關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、并逐個(gè)做出了解決方案,確定了基本方向和技術(shù)細(xì)節(jié)。根據(jù)以上要求,我們基本確定了方案,整線自動(dòng)上下料,實(shí)現(xiàn)整線自動(dòng)化操作,自動(dòng)焊接,自動(dòng)檢測(cè)品質(zhì),整線只需1人在線操作,實(shí)現(xiàn)了人工智能化。
1、工件打樣測(cè)試:安嘉焊接工藝師速度做了打樣的簡(jiǎn)易夾具,用我們現(xiàn)有的中頻焊機(jī)打樣測(cè)試,經(jīng)過(guò)雙方4天的來(lái)回測(cè)試并做好拉拔檢測(cè),基本確定好焊接參數(shù)及焊接設(shè)備工藝流程;
2、設(shè)備選型:研發(fā)工程師和焊接工藝師一起溝通并根據(jù)客戶(hù)要求算出了選型功率, 后確認(rèn)為ADB-640;
3.設(shè)備的穩(wěn)定性高:我司采用核心部件全部"進(jìn)口配置";
4.焊接線優(yōu)勢(shì)
1)整線柔性設(shè)計(jì),節(jié)省人工,效率高:根據(jù)客戶(hù)要求,整線自動(dòng)上下料,自動(dòng)焊接,自動(dòng)品質(zhì)檢測(cè),中間不需要人員介入,減少了人為因素造成的焊接不穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)了1人1焊線或者1人多焊線管理,效率比原來(lái)提高了60%;
2)工藝革新,易操作:使用凸焊工藝,使得生產(chǎn)中更加的穩(wěn)定和快捷,中間換產(chǎn)一鍵切換,易操作,普通工人即可,無(wú)需技工;
3)焊后外觀美觀,牢度強(qiáng),成品率高:焊接電源采用中頻逆變電源,放電時(shí)間短、爬升速度快、直流輸出,全線自動(dòng)化,減少人為因素造成焊接不穩(wěn)定,焊后無(wú)飛濺,外觀美觀牢度強(qiáng),合格率達(dá)到99.99%以上;
5、交貨期:90個(gè)工作日。
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安嘉把上述技術(shù)方案、細(xì)節(jié)和XS一來(lái)二去的討論,終雙方達(dá)成一致后簽訂了《技術(shù)協(xié)議》,作為設(shè)備研發(fā)設(shè)計(jì)、制造、驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn),因?yàn)槲覀兛紤]周到感動(dòng)了客戶(hù),并于2020年4月15日與TT公司達(dá)成了訂單協(xié)議。
在確定設(shè)備技術(shù)協(xié)議、簽訂合同后,安嘉的項(xiàng)目經(jīng)理*時(shí)間開(kāi)生產(chǎn)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì),確定了機(jī)械設(shè)計(jì)、電氣設(shè)計(jì)、機(jī)械加工、外購(gòu)件、裝配、聯(lián)調(diào)時(shí)間節(jié)點(diǎn)和客戶(hù)來(lái)廠預(yù)驗(yàn)收、整改、總檢和交貨時(shí)間, 并通過(guò)ERP系統(tǒng)有序的排發(fā)各部門(mén)工單、督促跟進(jìn)各部門(mén)的工作進(jìn)程。
在確定設(shè)備技術(shù)協(xié)議、簽訂合同后,安嘉的項(xiàng)目經(jīng)理*時(shí)間開(kāi)生產(chǎn)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì),確定了機(jī)械設(shè)計(jì)、電氣設(shè)計(jì)、機(jī)械加工、外購(gòu)件、裝配、聯(lián)調(diào)時(shí)間節(jié)點(diǎn)和客戶(hù)來(lái)廠預(yù)驗(yàn)收、整改、總檢和交貨時(shí)間, 并通過(guò)ERP系統(tǒng)有序的排發(fā)各部門(mén)工單、督促跟進(jìn)各部門(mén)的工作進(jìn)程。
XS公司對(duì)該尾氣處理傳感器座全自動(dòng)焊接線實(shí)際生產(chǎn)和焊接效果非常滿意,幫他們解決了焊接成品率問(wèn)題、提高了焊接效率、節(jié)省了人工,為客戶(hù)工廠實(shí)現(xiàn)無(wú)人化生產(chǎn)打下了基礎(chǔ),也給予我們高度認(rèn)可和好評(píng)!
客戶(hù)是我們的導(dǎo)師,
您需要焊接什么材質(zhì)的產(chǎn)品?
您需要什么焊接工藝?什么焊接要求?
需要全自動(dòng)的、半自動(dòng)的、是生產(chǎn)線、還是流水線?
請(qǐng)盡管提出來(lái),安嘉都可以為您"研發(fā)定制"。
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