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技術文章

MBR一體化污水處理設備品牌廠家

閱讀:1011          發(fā)布時間:2016-5-31

MBR一體化污水處理設備品牌廠家

生產(chǎn)廠家濰坊小宇環(huán)保水處理設備有限公司

小宇牌MBR一體化污水處理設備全國品牌,申請有多項。

我公司走大眾化路線,不賺黑心錢,廠家批量生產(chǎn),*

0.5方污水設備價格25000元,保證質(zhì)量

1.0方污水設備價格30000元,出水一級A

2.0方污水設備價格45000元,送貨上門

3.0方污水設備價格55000元,免費安裝調(diào)試

4.0方污水設備價格65000元,一年保質(zhì)期

5.0方污水設備價格89000元,十年免費維護

    其中好氧池總容積813L,有效容積640L;缺氧池總容積810L,有效容積530L。試驗裝置由進水泵、攪拌機、回流泵、出水泵、曝氣系統(tǒng)、加藥除磷系統(tǒng)等組成。

運行效果研

    運行通量不大,隨著系統(tǒng)的運行,污泥濃度逐漸穩(wěn)定在60007000 mg/L,平均為6835mg/L。MLVSS濃度平均為4407 mg/L,系統(tǒng)MLVSS/MLSS比較穩(wěn)定,平均為0.65。

 COD去除效果

    雖然進水COD濃度波動比較大(66512 mg/L),平均174.63 mg/L,出水COD相當穩(wěn)定,一直保持在 50 mg/L以下,平均為37.45 mg/L,達到城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準一級A標準(GB 18918-2002),系統(tǒng)/個階段的平均去除率為77.6%。體現(xiàn)出較強的抗沖擊負荷能力。另外,通過對好氧段上清液中COD的監(jiān)測表明,膜生物反應器中COD去除主要還是依靠微生物降解,占整個系統(tǒng)中COD去除的90%,剩余的10%則由膜的過濾和阻截作用所致。

NH3-N去除效果

    系統(tǒng)對氨氮的去除效果良好,系統(tǒng)運行穩(wěn)定后,在進水平均濃度為13.86 mg/L條件,出水氨氮低于2 mg/L,平均去除率為90.5%。氨氮的去除幾乎*靠生物反應器中微生物自身的合成代謝和硝化作用,系統(tǒng)長污泥齡

還有膜的截留作用,為硝化菌提供了良好的生長環(huán)境。

TP去除效果

整個階段系統(tǒng)進水TP平均濃度為3.53 mg/L,出水平均濃度1.26 mg/L,平均去除率為64.99%。由圖可以知道,系統(tǒng)在運行前期對TP能保持較好去除效果,其平均去除率可高達80.42%,出水在1 mg/L以下,后階段則存在下降的趨勢,這主要是MBR的長污泥齡緣故,系統(tǒng)內(nèi)存在富磷污泥,導致磷的二次釋放。

加藥后COD的去除

    對比兩種清洗方式的效果發(fā)現(xiàn),離線清洗效果要遠遠好于在線清洗,在相同運行通量條件下,初始啟動膜壓力較小,而且系統(tǒng)運行過程中膜壓力上升較慢,大大地延長了系統(tǒng)的運行周期,缺點就是操作不便。由圖中可以知道,與不加藥時相比,加藥對COD的去除幾乎無負面影響,即使進水濃度波動比較大(78504 mg/L),出水仍穩(wěn)定在50 mg/L以下,平均濃度為22.7mg/L,zui底達16 mg/L,平均去除率為86.6%,zui高為93%。

加藥后NH3-N的去除

    加藥期間,進水平均濃度為18.6 mg/L,出水平均濃度僅為0.23 mg/L,zui底可達0.002 mg/L,去除率平均為98.8%,zui高近100%??梢?,硝化作用絲毫未受加藥的影響,這主要是因為加藥未破壞硝化作用條件,期間,進出水以及各段上清液的pH均大于7,且好氧段溶解氧一直高于3 mg/L。同時,我們發(fā)現(xiàn),與前期未加藥時相比,該階段硝化效果較好,這可能與該階段較高的污濃度(大于6000 mg/L)有關。

加藥后TN的去除

 

    另外,遇到天氣突然降溫,缺氧段DO會回陡然升高,反硝化受到嚴重影響,出水肖酸鹽氮明顯升高。進水、出水及去除率波動都比較大,進水平均值為21.5 mg/L,出水均低于15 mg/L,平均為10.14 mg/L,去除率平均為52.3%zui高為75.5%,zui低僅為29.9%。之所以有如此大的波動,與系統(tǒng)的運行環(huán)境分不開,通過觀測發(fā)現(xiàn),當系統(tǒng)進水COD較高時,脫氮效果穩(wěn)定,而碳源不足時,反硝化效果明顯下降。

加藥后TP的去除

投加聚鐵后,系統(tǒng)對TP的去除效果是非常明顯的(見圖7)。加藥除磷初期,以10 mg/L的投藥量進行初試,發(fā)現(xiàn)當進水TP低于4 mg/L時,出水多數(shù)在0.40.5 mg/L之間,進水高于4 mg/L時,出水難以保證低于0.5 mg/L,為維持系統(tǒng)出水穩(wěn)定,所以改以投加15 mg/L鐵鹽,結果表明,即使進水TP5mg/L左右時(平均為3.1 mg/L),出水也不會超過0.4 mg/L,平均為0.26mg/LTP的平均去除率達91.4%。

膜壓力和膜清洗研究

膜壓差TMP變化

上圖為系統(tǒng)運行期間膜壓差變化情況,,膜通量為10L/m2·h,當膜壓力升至0.03MPa時,用濃度為0.5%的次氯酸鈉清洗。從圖中可知,前2周期,系統(tǒng)運行時間較長,膜壓力上升緩慢,而第三周期,膜壓力上升較快,這主要是該階段氣溫下降,膜污染加劇,縮短了系統(tǒng)的運行周期

膜清洗研究

    膜污染是膜生物反應器運行過程中不可避免的問題,它直接導致膜阻力的上升和膜通量的下降,關系著系統(tǒng)的運行成本,因而,膜清洗也是膜生物反應器運行過程中一個至關重要的一方面。一般情況下包括物理清洗和化學清洗,物理清洗有汽水沖洗,電磁振動,機械刮除等,化學清洗分酸洗、堿洗、氧化劑、還原劑清洗等。

    本試驗中采用在線清洗與離線清洗兩種方式。所謂在線清洗,就是以泵將次氯酸鈉反壓至膜孔內(nèi)部,然后以氣水沖洗膜表面,整個過程快捷方便。離線清洗即是將平板膜膜由好氧池中取出,人工刮去表面泥餅,然后再以次氯酸鈉清洗,輔以氣水沖洗。

試驗裝置及流程

    本試驗采用的是A/O—MBR工藝,內(nèi)部膜組件為板框式平板膜,膜材料為聚偏氟乙烯(PVDF,膜孔徑0.10.3μm,總面積約20m2。

    主體部分分為缺氧段(A段)與好氧段(O段)。原水由溢流槽進入缺氧段,停留一段時間后,重力自流至好氧段,在曝氣作用下充分混合反應后,一部分混合液有回流系統(tǒng)返回至缺氧段,進行反硝化脫氮以及厭氧釋磷。另一部分混合液則在真空泵抽吸下經(jīng)過膜的分離,得到出水。

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