HC908-100二氧化氯發(fā)生器
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二氧化氯發(fā)生器采用lv酸鈉和鹽酸為原料進(jìn)行反應(yīng),
反應(yīng)式如下:
NaClO3+2HCl=ClO2+1/2Cl2+NaCl+H2O
由上式可以看出,在二氧化lv產(chǎn)生的同時(shí)還有約占二氧化lv產(chǎn)量一半的lv氣發(fā)生,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,本工藝中二氧化lv的有效轉(zhuǎn)化率一般只有50%左右,并且受到反應(yīng)溫度和鹽酸濃度的影響。要提高二氧化lv的轉(zhuǎn)化率,必需保持較高的反應(yīng)溫度(約70OC)和加大鹽酸的過剩量,但這同時(shí)又會導(dǎo)致lv氣產(chǎn)率的提高,使反應(yīng)產(chǎn)物中lv氣的含量增大。這個(gè)矛盾在穩(wěn)定態(tài)二氧化lv的工業(yè)化大規(guī)模生產(chǎn)上,可以通過多級加溫,空氣逆向逐級吹脫的方式來富集二氧化lv,但在水廠應(yīng)用的小型二氧化lv設(shè)備(小于10kg/h)上,則很難解決。
由于lv氣的大量存在,嚴(yán)格講已經(jīng)失去了二氧化lv投加的zui基本的意義,即降低水中三lv甲烷的含量。并且由于lv酸鈉的轉(zhuǎn)化率在實(shí)際運(yùn)行中通常不足50%,這使得當(dāng)投加量較高時(shí),水中剩余的ClO3—的濃度較高。正是以上諸多原因,在國外有關(guān)水廠二氧化lv應(yīng)用的資料中,還未有上述lv酸鈉工藝的報(bào)道。
在我國,目前以lv酸鈉工藝為基礎(chǔ)的二氧化lv發(fā)生器仍是市場上的主導(dǎo)產(chǎn)品之一,并在許多水廠中得以運(yùn)行。其主要是由于以下兩方面的原因。
1)我國對應(yīng)用于水廠的二氧化lv發(fā)生器,從設(shè)備選型、產(chǎn)品檢驗(yàn)、設(shè)計(jì)規(guī)范到處理水質(zhì),都還沒有統(tǒng)一的國家標(biāo)準(zhǔn)。對二氧化lv的使用仍不規(guī)范。多數(shù)使用二氧化lv的水廠,在設(shè)備檢驗(yàn)和出水檢測上仍使用與lv氣相同的指標(biāo),如有效lv、余lv等。
2)由于我國經(jīng)濟(jì)總體水平還處于發(fā)展中國家的水平,運(yùn)行成本仍是目前水廠工藝選型的主要制約因素。以制取1kgClO2來計(jì),亞lv酸鈉法的成本約為30元,lv酸鈉法約20元。相差近1倍。這也是lv酸鈉法得以廣泛使用的主要原因之一。
對二氧化lv發(fā)生器的應(yīng)用評價(jià)標(biāo)準(zhǔn),zui終將會以處理水的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。lv酸鈉工藝由于其本身的工藝缺陷,在應(yīng)用上會受到很大的限制。
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據(jù)國外資料顯示,國外水廠中以此工藝為基礎(chǔ)的發(fā)生器的應(yīng)用約占70%。而國產(chǎn)設(shè)備在水廠中的應(yīng)用還未見報(bào)道,這主要是由于以下兩方面的原因:
1)我國目前二氧化lv的應(yīng)用仍主要集中在中小型水廠,尤其是縣級左右的小水廠,二氧化lv的需要量一般在300-1000g/h上下。對這部分水廠,操作簡單,使用安全是選擇二氧化lv的主要因素,而該工藝所含有的加lv系統(tǒng)無疑會增加系統(tǒng)的復(fù)雜程度,加大設(shè)備投資和管理水平,因此對中小型水廠來說,該工藝并無優(yōu)勢。
國外二氧化lv廠商多數(shù)也是加lv機(jī)的生產(chǎn)商,因此在設(shè)備配套和系統(tǒng)集成上比較容易。
另外,采用此工藝生成的二氧化lv產(chǎn)物的pH值接近中性??梢暂^長時(shí)間保存,而不發(fā)生歧化反應(yīng),可以通過中間儲存箱實(shí)現(xiàn)一臺設(shè)備,多個(gè)投加點(diǎn)的復(fù)雜情況。如圖所示。
從以上對二氧化lv發(fā)生器的分析比較中可以看出,我國現(xiàn)在在二氧化lv的應(yīng)用上還存在著很多問題。對二氧化lv發(fā)生裝置的認(rèn)識和評價(jià)還不完善,對作為評價(jià)基礎(chǔ)的指標(biāo)體系還未建成。
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與投加lv氣不同,lv氣投加只是單一藥劑的定量投加,自動化程度的高低只會影響量的準(zhǔn)確與否。而二氧化lv則是通過兩種藥劑的現(xiàn)場反應(yīng)來制取,要想準(zhǔn)確投加,必須對兩種藥劑進(jìn)行計(jì)量、準(zhǔn)確配比才能實(shí)現(xiàn)。否則,會因?yàn)榕浔炔划?dāng)而引起二氧化lv產(chǎn)率降低,副產(chǎn)物比率增加。降低消毒效果。嚴(yán)重時(shí),會出現(xiàn)單藥劑投加而*失去消毒效果并污染水質(zhì)。
從國外的應(yīng)用來看,二氧化lv發(fā)生器的運(yùn)行都采用自動化控制。通??煞譃楣に囎詣踊刂坪驮O(shè)備運(yùn)行自動化控制。這兩者通過一個(gè)控制系統(tǒng)來完成。其中工藝自動化是指通過外部信號(如處理水流量、剩余二氧化lv濃度等)對投藥量進(jìn)行控制,以求達(dá)到zui適的投加量。而設(shè)備運(yùn)行自動化是指關(guān)于設(shè)備本身正常運(yùn)行的自動化控制,包括兩種藥劑的自動配比、故障自動報(bào)警及事故自動處理等。
我國目前二氧化lv發(fā)生器在水廠中應(yīng)用的自動化程度還較低,一些中小型水廠的二氧化lv發(fā)生器的運(yùn)行還*采用手動標(biāo)定兩種藥液滴數(shù)來計(jì)量,*無法控制二氧化lv的產(chǎn)量和投加量。二氧化lv發(fā)生器是集物料計(jì)量、現(xiàn)場反應(yīng),定量投加于一體的消毒設(shè)備。設(shè)備的自動化程度直接關(guān)系到二氧化lv在產(chǎn)物中的產(chǎn)率,以及消毒水中副產(chǎn)物的殘留濃度。因此,筆者認(rèn)為,在我國水廠推廣二氧化lv應(yīng)用時(shí),應(yīng)改變以往片面重視設(shè)備投資的觀點(diǎn),應(yīng)重視設(shè)備本身自動化的程度,結(jié)合具體水源的特點(diǎn)選用合理的控制方式,才能取得*的處理效果和經(jīng)濟(jì)效益。
3二氧化lv使用方式的探討
所謂的二氧化lv使用方式,主要是指二氧化lv的投加點(diǎn)和投加量。二氧化lv作為強(qiáng)氧化劑和消毒劑,其性能要高于lv氣。因此,二氧化lv可以作為水廠的單一消毒劑。但當(dāng)考慮到不同消毒劑的特性及經(jīng)濟(jì)因素時(shí),二氧化lv和其他消毒劑的聯(lián)合使用往往會取得更佳的處理效果和更低的處理成本。
一般二氧化lv作為單一消毒劑時(shí),投加點(diǎn)應(yīng)在過濾之后,并應(yīng)在進(jìn)入清水池前保證與原水的充分混合。投加量一般應(yīng)控制在2ppm之內(nèi)。對一些污染嚴(yán)重的水源,單獨(dú)采用二氧化lv消毒,會使投加量上升至3-5ppm,如在寧夏某水廠的應(yīng)用實(shí)踐表明,單獨(dú)使用二氧化lv消毒時(shí),要滿足出水衛(wèi)生指標(biāo)合格的投加量平均為4.1ppm。這一方面增加了水廠的制水成本,另外也大大增加了消毒后出水中剩余亞lv酸根的含量。因此在這種情況下,采用兩種消毒劑聯(lián)合投加會取得*的處理效果。常見的這種組合消毒工藝如下圖所示。
作者認(rèn)為圖中工藝流程對某些污染較重的水源具有較大的推廣價(jià)值,這個(gè)工藝具有以下兩大優(yōu)點(diǎn)。一是二氧化lv在混凝前與混凝劑同時(shí)投加,不僅可以通過氧化作用去除水中能產(chǎn)生三鹵甲烷前體物(如腐殖酸和黃腐酸等等),還可以改善膠體顆粒帶電性能,從而達(dá)到助凝作用。使沉淀、過濾的處理效率得到提高。預(yù)氧化投加二氧化lv的量一般控制在0.5-1.0ppm。二是濾后投加lv氣作為消毒劑,用來控制水中的細(xì)菌學(xué)指標(biāo)。lv氣的投加量可以降低,不僅zui大程度減少了水中三鹵甲烷的形成量,也可保證水中余lv持續(xù)的殺菌活力,操作檢測簡單,運(yùn)行費(fèi)用低。
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